本報訊(記者 高軼鵬 通訊員鄭喬)近日,記者在簾子布公司動力廠軟化水工段看到,他們自主改造的陽、陰離子交換器運行正常。
動力廠軟化水工段自建廠投產以來一直采用陽、陰離子交換器生產低純水,供原絲生產線制備高純水和浸膠生產線調膠使用。近年來,由于公司擴產腳步加快,加之設備已運行近31年,罐體及內部結構老化,樹脂污染嚴重,造成制水量嚴重不足,再生次數增加,水、電和原材料消耗持續增多,直接導致生產成本增加。從2010年以來尤為嚴重,每次制水量不到設計能力的1/4,而消耗成本卻是過去的4倍;而且平均每兩天就要進行一次再生,每年多消耗高純鹽酸336噸、離子膜堿360噸左右。
更換一套陽、陰離子交換器設備需要50萬元,更換4套設備需要200萬元。由于公司效益下滑,各種費用支出緊張,檢修并改造陽、陰離子交換器就成了。
檢修改造陽、陰離子交換器的困難很多。一是人員變動較大,對設備結構的掌握存在一定的欠缺;二是部分配件早已停止生產,無法更換;三是部分管線需要更換,但需要配合的工種和人員較多,還要在生產線供應間隙僅有的8個小時內完成等。
該工段反復查找資料,對陽、陰離子1號、2號交換器進行拆罐檢查,對內部結構部件進行精細排查和標定。同時,找出內部結構存在的問題,進行優化改進。然后,對于零部件仔細拆卸,清洗后再利用,減少配件緊缺的問題;對于損壞、老化的配件,多方尋找或利用替代品進行更換。罐體內的石英砂很臟,已經發黃和變綠,他們把大的如鵪鶉蛋、小的如綠豆的5層石英砂全部進行了清洗,直到恢復原來的顏色。
在最后檢修改造的關鍵時刻,廠里派來管道工、焊工對老化的管路進行了更換。他們克服空間狹小、焊接難度大等困難,利用8個小時的有間,完成了管路更換任務。他們還完成了罐體的翻新改造,改造后的罐體已全部符合運行使用標準,避免了更新罐體的高昂成本。經過3個月的連續工作,他們終于成功完成對陽、陰離子交換器的全部改造工作。
改造后的陽、陰離子1號、2號交換器制水量由過去的500多噸增加到2000多噸;再生次數由過去的每兩天再生一次,延長至現在每5天再生一次,大大減少了原材料的消耗。過去平均每月需要使用高純鹽酸46噸,現在降低到18噸;使用的離子膜堿由每月50噸減少為現在的不足20噸。每噸離子膜堿的采購價為770多元,高純鹽酸為500多元,如今每月僅這兩項就可減少支出4萬余元,再加上水、電消耗,每個月就可節約5萬元左右。